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    合成氨行業(yè)廢水總氮如何深度處理
    發(fā)布者:zhanqing  發(fā)布時(shí)間:2018-10-24 09:09:02  訪問次數(shù):

    合成氨行業(yè)廢水總氮如何深度處理

    前言:本文講述合成氨行業(yè)尿素化肥廠廢水的分類與性質(zhì),以及合成氨化肥廠廢水總氮的來源與要求,通過湛清環(huán)保設(shè)計(jì)的高效脫氮設(shè)備進(jìn)行處理,占地面積小,模塊化設(shè)計(jì),可以將總氮處理到5mg/L以下,實(shí)現(xiàn)廢水總氮深度處理達(dá)標(biāo)。

    一、合成氨廢水總氮的來源

    合成氨尿素化肥廠多是以煤為原料進(jìn)行合成,氨合成工段的主要任務(wù)是將制得的合格N2、H2在催化劑的存在下合成為氨。壓縮后的精脫氣,與循環(huán)氣混合后經(jīng)預(yù)熱器升溫后進(jìn)入氨合成塔,完成反應(yīng)后將合成的氨液化分離出系統(tǒng),未反應(yīng)的氮?dú)錃庋h(huán)使用。


    圖1 合成氨工藝示意圖

    合成氨工藝廢水的成分較復(fù)雜,造氣、脫硫工序中主要的污染物有懸浮物、氨氮、硫化物等;而在合成工序中主要污染物為廢稀氨水。因此生產(chǎn)環(huán)節(jié)廢水中總氮的來源為氨水。

    另外,由于高溫高壓制氨,就需要大量的水來進(jìn)行高溫冷卻,而且每個(gè)工段的設(shè)備換熱也需要大量的冷卻用水并伴隨著大量廢水的排放,所以排水量較大,這部分水為循環(huán)冷卻水,循環(huán)冷卻水由于使用地下水作為來源,因此經(jīng)過濃縮以后總氮超標(biāo)。

    二、合成氨行業(yè)廢水總氮排放指標(biāo)

    根據(jù)合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13458-2013代替GB13458-2001),其中合成氨行業(yè)廢水水污染物特別排放限值要求,直接排放總氮<25mg/L,間接排放總氮要求小于<35mg/L。


    圖2 合成氨廢水排放要求

    在合成氨行業(yè)廢水總氮排放標(biāo)準(zhǔn)以外,總氮要求在每個(gè)流域要求也不相同,比如《山東省小清河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/ 656-2006)中要求,總氮在2020年以后直排標(biāo)準(zhǔn)要求<15mg/L,間接排放要求<20mg/L。而在山西或者天津地區(qū),總氮要求處理到地表五類水標(biāo)準(zhǔn),也就是總氮要求<2mg/L。

    三、合成氨行業(yè)廢水總氮處理現(xiàn)狀

    合成氨行業(yè)廢水總氮大多來自于兩股水,第一股是合成廢水,主要以氨氮為主,第二股是循環(huán)冷卻水的排污水。在大多數(shù)合成氨行業(yè)公司中,原先均有生化設(shè)施處理合成廢水(以尿素、甲醇、氨水等為主的廢水),設(shè)計(jì)工藝大多是AO+MBR工藝,總氮中的氨氮處理下來沒有問題,但是里面的硝酸鹽氮進(jìn)一步處理變成氮?dú)馐芟拗啤?


    圖3 合成氨廢水總氮構(gòu)成

    對(duì)于循環(huán)冷卻水,原先的廢水處理工藝中大多沒有涉及循環(huán)排污水的處理,循環(huán)水直排了,目前總氮要求進(jìn)行管控,大多數(shù)循環(huán)冷卻水中的總氮基本都在50mg/L左右,根據(jù)要求,需要處理到25mg/L或者15mg/L以下,才能排放。

    四、合成氨行業(yè)廢水總氮處理方法

    根據(jù)合成氨行業(yè)廢水目前處理的問題,目前總氮超標(biāo)大多是因?yàn)檠h(huán)冷卻排污水導(dǎo)致,因此需要解決循環(huán)冷卻水中的總氮問題,對(duì)于循環(huán)冷卻水而言,總氮來源多是地下水中的硝酸鹽氮,在使用傳統(tǒng)生化方法進(jìn)行處理時(shí),由于其廢水中加入了大量的殺菌滅藻劑(如異噻唑啉酮),阻垢劑,粘泥剝離劑等產(chǎn)品,因此廢水的可生化性比較差,在使用傳統(tǒng)生化法進(jìn)行解決時(shí),此體系包括一級(jí)物化處理和二級(jí)生化處理,構(gòu)筑物包括格柵、沉砂池、初淀池、生化池、二沉池、絮凝池、沉淀池、消毒池等。整體工藝成熟但繁瑣冗雜,需較多的基建設(shè)備,占地面積龐大,且對(duì)氮的脫除效率較低。


    圖4 AO工藝和HDN工藝處理對(duì)比

    湛清環(huán)保設(shè)計(jì)新型HDN脫氮工藝,從脫氮效率到占地面積,再?gòu)牟僮骶S護(hù)到后續(xù)處理均進(jìn)行了改革及突破。HDN工藝實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)脫氮效率的15倍提升,即:1.5kgN/m3.d,無需設(shè)置二沉池等配套裝置,污泥產(chǎn)量大幅減少,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制,節(jié)省了人力成本,降低50mg/L總氮的實(shí)際運(yùn)行成本可以控制在1元/噸水以下,在總氮排放標(biāo)準(zhǔn)迅速提高的一年內(nèi)解決了很多老廠改造及園區(qū)新建工程的工藝缺陷,在多種廢水處理中實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用。

    脫氮效率高——正常運(yùn)行脫氮負(fù)荷1.5kg N/m·d,出水總氮穩(wěn)定達(dá)標(biāo);

    占地面積小——20t/h的處理量,降低30mg/L總氮,占地面積僅10㎡;

    易操作維護(hù)——全自動(dòng)控制,無需更換填料,反沖洗水量少、頻率低;

    污泥產(chǎn)量少——反沖洗排出的少量微生物回流至生化池繼續(xù)分解;

    運(yùn)行成本低——去除50 mg/L的總氮,噸水成本小于1元;

    五、案例介紹

    山東某煤化工企業(yè)外排800噸/天的工業(yè)循環(huán)冷卻水,其中循環(huán)水由于使用了地下水作為來源,其總氮濃度在50mg/L左右,原先考慮用厭氧-好氧-沉淀的工藝進(jìn)行處理,占地面積太大,場(chǎng)地受限制,而且小試實(shí)驗(yàn)不理想,殺菌滅藻劑對(duì)于廢水的生化嚴(yán)重影響。湛清環(huán)保經(jīng)過HDN小試-中試以后,驗(yàn)證了技術(shù)可行性,經(jīng)過設(shè)計(jì),上了兩套總氮處理設(shè)備進(jìn)行處理循環(huán)水總氮,占地只需要20平方米,有效停留時(shí)間只需要30分鐘,目前出水總氮穩(wěn)定在10mg/L以下,達(dá)到外排標(biāo)準(zhǔn)。


    圖5 山東某煤化工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)裝置圖


    圖6 山東某煤化工企業(yè)循環(huán)水總氮處理表

     


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