地下水作為循環(huán)冷卻水,硝酸鹽濃度較高,濃縮以后總氮超標(biāo)。使用傳統(tǒng)AO方法處理總氮,存在占地面積大,效果差不穩(wěn)定。
一、循環(huán)水總氮高的原因
循環(huán)冷卻水通過(guò)冷卻塔時(shí)水份不斷被濃縮,隨著蒸發(fā)過(guò)程的進(jìn)行,含鹽量不斷增加,因此必須不斷地排掉一部分循環(huán)水,補(bǔ)充新鮮水,保持一定的鹽度。循環(huán)冷卻的過(guò)程本質(zhì)是廢水濃縮的過(guò)程,因此水中的污染物因子翻倍增加。而大部分生產(chǎn)企業(yè)用的循環(huán)冷卻水的原水是地下水或者自來(lái)水,里面含有硝酸鹽成分。
二、湛清HDN處理總氮技術(shù)
湛清HDN工藝是對(duì)傳統(tǒng)工藝的升級(jí),從脫氮效率到占地面積,從操作維護(hù)到后續(xù)處理均進(jìn)行了改革及突破。HDN工藝實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)脫氮效率的10倍提升,即:1.0kgN/m3.d,而占地面積僅需6m2,無(wú)需設(shè)置二沉池等配套裝置,污泥產(chǎn)量大幅減少,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制,節(jié)省了人力成本,并使運(yùn)行成本可以控制在1元/噸水以下,在總氮排放標(biāo)準(zhǔn)迅速提高的一年內(nèi)解決了很多老廠改造及園區(qū)新建工程的工藝缺陷,在多種廢水處理中實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用。
三、案例概述
山東某化工廠主要生產(chǎn)氟材料,在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生循環(huán)冷卻水1000噸水/天,其中經(jīng)過(guò)濃縮以后總氮濃度為40mg/L,主要為硝酸鹽氮類物質(zhì),前期總氮不管控,近期山東公布了《小清河流域水污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)修改單》,要求總氮濃度處理到15mg/L以下,由于場(chǎng)地受限,無(wú)法進(jìn)行AO工藝脫氮,而湛清環(huán)保經(jīng)過(guò)詳細(xì)的調(diào)研與水質(zhì)檢測(cè),使用HDN反硝化設(shè)備進(jìn)行處理,占地面積僅需要20平方米,經(jīng)過(guò)三個(gè)月的設(shè)備制作、安裝、調(diào)試,出水總氮穩(wěn)定在10mg/L以下。